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桃选厂压滤车间多措并举抓增收节支

日期:2012-12-25    来源:null    作者:梁涛 迟艳杰

为贯彻落实公司和厂增收节支工作要求,桃选厂压滤车间充分发挥技术优势,大力开展节约型车间创建活动。

压滤车间按照厂下达的絮凝剂和卤粉分解指标,根据季度原煤入洗量和煤质变化等因素,将絮凝剂以袋为单位进行管理,每班根据当日洗水浓度和生产时间进行合理加药,严格控制絮凝剂搅拌时间,规定搅拌时间必须达到40分钟以上,确保絮凝剂发挥最理想药效。车间还用渗水井中的天然水配制药剂,仅此一项每年可节约用水21万吨。

压滤车间担负着全厂煤泥水的处理任务,将系统水中的煤泥抽出,滤液水进行循环使用。他们针对滤布使用费用过高、滤布容易损坏的情况,对滤布进行经常性的检修和预防。操作人员在操作压滤机时如发现滤布异常,及时通知维修班进行检查维修,提前排除损坏滤布的因素,延长滤布的使用周期。针对滤布容易损坏的部位,维修班人员对中心孔进行及时更换和检修,对滤板缝隙煤泥及时进行清理,延长滤布的使用寿命。

压滤车间在职工中积极开展提合理化建议和小改小革、技术创新活动,为企业渡难关献计献策。由于煤质变化大,煤泥量增加,增加了入料泵和入料管的负担。针对这一情况,维修班对入料泵每天早中晚进行三次巡回检查,发现异常及时处理,并根据职工提出的合理化建议,将入料管路由原来的薄壁管路更换为复合管路,以此延长管路的使用寿命。四台压滤机滤板中心孔压盖都是塑料制品,容易损坏,使用寿命仅为一年,更换时耗时、耗力、耗成本。经过车间讨论研究,决定对该配件进行改造,由厂机加车间自行加工,将原塑料中心孔改成铁制中心孔压盖,改造前,更换一次中心孔压盖配件费每台为10000元,改造后更换一次中心孔压盖配件费仅为2000余元,使用周期也由原来的一年提高到两年,每台每年可节约配件费8000多元。通过征集合理化建议,集思广益,使小改小革创出了可观的经济效益。