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追求严管 把“潜”变“钱”

日期:2013-05-03    来源:null    作者:魏丽丽

新铁矿物管科全面落实“保安全、稳增长、渡难关”工作要求,以保供为前提,以加强管理为重点,以强化执行力为手段,以节支降耗为目标,全方位多层次抓管理,为服务安全生产提供了物资保障。 

严把“三关”,提供一流服务

物管科提升管理理念,从物资供应源头抓起,严把计划申报、到货验收、出库审批“三关”,既要保证物资质量,又要做到供应及时,真正为安全生产提供一流服务。

严格执行自下而上申报程序,供应员逐笔认真审核基层上报的材料计划,对随意乱报计划的实行责任追究制,杜绝了因管理失误造成物资积压浪费现象。物资到货入库验收严格执行多方联合验收制度,实行所有到货物资笔笔验收,验收人员共同在验收记录上签字,矿有关部门经常对到货记录和保管账目进行联合检查,保证了到货入库物资的数量和质量,多年来没有发生以次充好或空走票据现象。出库审批材料坚持“三定一限”原则,供应员建立主要物资供应台账,供应材料做到审批合理,搬家安装和工程用料实行供料前实地察看,供料后现场验收,坚持有旧品可用就不批新品的规定,严格控制非生产用料。通过严把供料审批关,年可削减基层不合理申报材料费支出140.9万元。

强化“四管”,实现节支降耗

物管科实行全矿所有车辆集中、执行物资配送、维修设备出厂检验、验收考核“四管”,有效控制了材料跑、冒、滴、漏现象发生,实现了节支降耗。

新铁矿车辆集中管理后,保证了出车率,杜绝了公车私用现象。矿职工有特殊情况需要用车的,由主管矿领导审批,用车人每次向矿财务科交款100元。同时,对各单位要车运输物资,进行统一指挥,相互配合,既提高了车辆利用率,又减少了车辆磨损和耗油。每月可节余汽、柴油4吨,全年可减少材料费支出38万余元。新修设备油路系统密封不严是导致设备运行过程中渗、漏油的主要原因,他们把新修设备出厂前油路密封系统检验作为节油的重点环节,发现新修设备出厂使用漏油,追究设备检修人和出厂验收人的相关责任。通过加强设备出厂检验管理,矿油脂定额与前期相比下降了5%。加工材料出库时,由物管科与厂方保管员双方同时现场发放,经过严格考核,全年剔除不合理支出67.8万元。

落实“三清”,实现挖潜创效

物管科认真贯彻落实“三项清理”要求,深挖管理潜力,为节支降耗提供政策保证。

在实际清查过程中,由物管科牵头,矿其它管理部门配合,科领导明确责任,管理组分片包干,经过半个月井上、下和账内外的全面清查,摸清了全矿家底,全面掌握了账外物资存量,将账外物资进行登记上账,并核对账外物资使用时间和可供外调数量,对各单位暂时不用的物资进行集中回收,统一保管。对回收物资积极开展内外调剂,降低库存,盘活资金。他们还加大旧品修旧利废力度,对井区返回的旧品实行修、拆、改、代、制工作力度。2012年,他们从井区返回报废的21台凿岩机中拆件清洗、填补部分新件维修组装凿岩机7台,减少新投入2.8万元。用废旧塘瓷溜槽做火药箱15个,用废旧钢丝绳加工顶帽,全年累计完成总产值920万元。通过扎实开展“三项清理”工作,减少了材料积压,活化了全矿资金,为公司“保安全、稳增长、渡难关”做出突出贡献。

新铁矿物管科通过强化制度执行力,使上级的方针政策和各项工作任务得到了有效落实,无论是材料费节支降耗工作,还是开展“三项清理”工作,都取得了较好效果,达到了预期目的。