金点子 创大效益
日期:2013-09-03 来源: 作者:沈德和七洗厂积极应对严峻的市场形势,深化内涵式提效发展,开展党员献“金点子”活动,全厂广大党员围绕安全生产、经营管理和人文环境建设开动脑筋、谏言献策。今年以来,七洗厂共征集了“焊补”延寿、技改节支、修旧降耗方面的“金点子”31项,这些“金点子”成为七洗厂内涵挖潜的良策、妙方。
“焊补”延寿
浮选机、过滤机等是七洗厂洗选加工的主要设备,过去这些设备的主要部件及锚链到使用周期后就不再继续使用,而是更换新的部件,价格昂贵。
在企业困难时期,七洗厂各车间潜心钻研,采用焊补的方法延长主要备件的使用寿命,降低设备材料消耗,节省了大量资金。浮选车间的四台过滤机分配盘到了两年使用周期后,两个吸料孔之间磨出了沟槽,修复沟槽成为他们研究的主要课题。浮选车间组织人员攻关,修复过滤机分配盘,经过现场反复观察研究,采取焊补的修复方法成功地将沟槽焊接补平,延长了使用周期十二个月,一年节省10万元。浮选机叶轮使用一年到周期后,叶轮后侧磨漏了,为了延长使用周期,浮选车间成立了攻关小组,他们根据叶轮的材质焊接漏眼,使每件叶轮的使用周期延长了三个月,年节省叶轮四件,按每件叶轮1.2万元计算,年节约费用4.8万元。
锚链是洗副产品的主要运输工具,干燥车间712#、713#锚链到期后无法继续使用,他们将801#锚链换下的旧横耙焊补上铁板,将更换的连接环用在这两台锚链上,使锚链的使用周期由原来540天延长到720天,创效12362元。
技改节支
七洗厂依靠科技进步改造工艺环节,不但提高了工作效率,而且节省了大量开支。
浮选车间355#、356#GD—120真空过滤机运转多年,过滤机的滑架及底座磨损比较严重,更换一台过滤机滑架及底座需要4万多元,两台需要近10万元。没有资金怎么办?车间攻关人员细心观察、现场试验,决定拆除滑架改换底座,不仅提高了工作效率,还减少了滑架与底座的摩擦力和阻力,延长了设备的使用寿命,节约配件费近10万元。洗煤车间进入旋流器的901#原煤锚链以前采用原煤合介悬浮液润湿后,再进行分选时堵稀介,经常出现打团现象,影响了洗煤指标的稳定。为了解决这一棘手难题,车间副主任李景生改造了润湿管,将吸液泵水直接加入901#原煤锚链,少开一台磁选机,稀介不再堵了,保证了合介泵的入洗压力,浮选减少了六分之一的水,减轻了浮选压力,洗选效率由94.3%提高到95.6%,不仅降低了油耗、药剂,而且提高了介质回收率,每月少开一台磁选机就节约电费1.67万元,年可节支近20万元。
修旧降耗
修旧利废是七洗厂应对市场危机的主要措施,七洗厂成立了废旧物资回收复用班,修旧利废,变废为宝,降低消耗。废旧物资回收复用班成立后,由物管科的一名副科长主管,负责整理、存放、修复、加工全厂各单位回收的废旧物资,每月回收滚筒、刮板、轴承、托辊、筛栏、筛板等废旧物资近10万元。他们组织精兵强将修复了价值近6万元的锚链横耙,自制管路弯头再投入生产,年可节省费用近百万元。
今年前七个月,“金点子”在七洗厂生产经营中发挥了重要作用,在洗精煤454041吨、少入洗原煤6.3万吨的情况下,精煤产率达到45.90%,超计划1.35个百分点,超盈40万元。
一个“金点子”就是一个内涵挖潜的效益增长点,七洗厂在科技兴厂、技改攻关、精细化管理、挖潜降耗、产品结构调整上做文章;在洗煤环节上主打市场特色牌、吃干榨尽;在精细化管理、技改攻关上努力实现效益最大化,克难制胜,坚定不移地完成全年各项工作目标。

