小改革创出大效益
日期:2014-07-22 来源: 作者:李大伟“购买一台新的十吨架线机车需要二十多万元,出现故障外委修理需要十多万元,现在我们自己维修只需一至两万元就可使架线机车焕然一新,每年按维修10台十吨架线机车计算,可为矿里节省一笔不小的维修费用。”新铁矿运输区区长依福林说。
新铁矿共有21台十吨架线机车,每天24小时不停地运输井下煤炭和矸石。每当架线机车出现故障时,都由矿里统一外委维修或购买新车,维修和购买新车的费用成了矿里的一块“心病”。今年5月份,新铁矿领导提出自修架线机车,矿运输区技术人员经过反复研究和实验,利用20多天就攻克了维修架线机车的难题,仅用两万多元就成功地维修了价值20多万元的十吨架线机车。
“为了让维修改进后的架线机车更加方便实用,新铁矿领导和运输区维修人员下了不小的功夫。”新铁矿运输区机修队队长侯振锋说,原来架线机车的驾驶座就是司机的简单座椅,不能放东西。维修人员将原来架线机车驾驶室内的座椅改成了工具箱,达到了一座两用的目的,解决了驾驶室内缺少工具箱且无处放东西的问题。架线机车驾驶室内原来采用的是普通玻璃,运行时玻璃很容易破碎,他们把普通玻璃换成了有机玻璃,既耐用又安全。
为了防止井下潮湿导致架线机车驾驶室内发生漏电现象,新铁矿将原来放在驾驶室内的电抗器改装后存放在电阻器机箱里,有效杜绝了触电现象,保证了司机安全驾驶。改进刹车系统,维修人员改造架线机车闸瓦,将铸钢等材质闸瓦换成橡塑合成的闸瓦,提高了刹车的灵敏度,减小了对轮组的损耗,提高了安全操作性。
十吨架线机车上的工架原厂使用的是铝质滑板材质,不仅费架线,而且价格高,他们将铝质滑板换成了碳素材质滑板,减小了摩擦力,延长了架线和滑板的使用寿命,为矿里节约了费用,既经济又实惠。利用废旧皮带和钢管研制出绝缘效果极佳的火药运输车,确保了运输火药安全。

