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严抓管理保质量 提高“两率”增效益——来自公司煤质管理工作的报道

日期:2017-01-05    来源:    作者:邢秀芬

  2016年,公司原煤灰分实际完成36.56%,比计划降低0.39%,实现提质增收5613万元。

  这组令人振奋的数字,反映了公司加强矿井煤质管理、各选煤厂生产技术管理和积极应对市场需求变化取得的新成效,在企业困难时期,全公司煤质管理显现出观念变、质量升、效益增的良性发展势头。

  从矿井源头严抓煤质提高原煤质量

  近几年来,公司始终坚持严格控制高灰煤层开采,合理安排生产计划,稳定了原煤质量。尤其是2016年,公司坚持以市场需求为导向,不断优化矿井生产布局,积极调整煤种产量结构,坚决关停灰分高、煤种差、扭亏无望的矿井和采区。各煤矿高度重视煤质管理工作,实行半煤岩巷道每50米采一个煤层煤样,公司选煤技术部随机抽查并采样,及时把煤层化验结果上图。每月,各矿及时向公司选煤技术部上报煤层煤样报告表。每年的十一月份,各矿都根据第二年生产接续计划绘制煤质平面图,整理煤层煤样化验、煤层构造、筛分试验等资料,科学制定各矿原煤灰分计划。

  2016年,公司进一步加强掘进煤质量管理,新建矿、新立矿先用麻袋分装掘进煤,然后再进煤仓。不能分采、分装煤岩的掘进煤则提运到地面,单独进行筛分加工。新强矿掘进煤提到地面后,需经过两次筛分。新铁矿掘进煤提到地面筛选后,再运到矿筛选厂再次筛选。对于直属井的掘进煤,各煤矿提到地面后单独存放、单独筛分加工。公司对分采、分装不好的掘进煤翻入煤堆的,每矿车罚井长2000元;对含矸率超过50%的掘进煤,每矿车罚井长4000元。公司选煤技术部与各矿共同加大掘进煤质量监管力度,基本控制住了煤岩混装的掘进煤进入煤仓、煤堆。

  为了提高煤质,各煤矿在井下煤仓口全部安装了篦子,严禁大矸石进煤仓;加大筛分拣矸力度,各矿筛选厂每班配备4至8名矸石手选工。

  为了降低直属井原煤含矸率,从2015年12月末开始,公司把矸石尽量消灭在井口,要求各矿直属井没有上筛子的全部上筛子,已上筛子不合格的要进行维修,加宽或加密、加长。2016年,公司直属井共从地面煤堆中拣出20391.19立方米矸石。

  2016年,公司进一步加大煤质动态检查力度,公司选煤技术部煤质检查员坚持双休日不休息,加强各矿地面煤质动态检查,把每天的检查情况形成书面检查记录,公司选煤技术部每月至少开展4次煤质夜查,发现问题及时处理,并查明问题原因,明确告知责任方存在的问题并令其整改,跟踪整改过程,直至解决问题。煤质检查中发现问题比较大的立即下发《整改通知书》或《处罚通知书》,以便引起矿领导的高度重视,及时整改问题,让其它单位引以为戒。

  严抓煤矿与选煤厂原煤“以质计价”工作

  2016年,公司规定直属井煤调入货场含有大于200毫米的矸石,按每块矸石1吨增加扣量,用煤单位每日及时上报含矸率和矸石大于200毫米的块数以及收到原煤毛量与实际结算的原煤净量,矿、厂分别向公司选煤技术部上报每天的原煤化验结果。公司选煤技术部根据每天上报的原煤灰分、原煤含矸率和大于200毫米的矸石块数指导煤质管理工作,发现原煤灰分异常、原煤灰分升高幅度大的,及时通知矿井整改;原煤含矸率升高或有大于200毫米矸石上货场的井口,煤质检查员到现场调查原因,重点督促整改。

  公司选煤技术部坚持随机监测原煤质量,并抽调备查煤样化验,加强矿、厂化验监督检验工作,提高化验的准确性;抽查扣矸量与实际含矸率是否相符,确保调入原煤数量和煤质数据真实准确。

  每月1日,公司选煤技术部认真审核上个月矿、厂原煤结算数量、灰分和价格,审核合格后上报公司财务部。各单位把原煤灰分与工资相挂钩,每月严格考核原煤灰分,原煤灰分比计划降低1%的吨原煤奖励工资1.50元,原煤灰分超计划0.1%的采煤综合单价降低3%,原煤灰分超计划1%的单位计件工资吨煤降低约10元。

  科学组织入洗保精煤牌号满足用户需求

  为及时掌握煤质、煤种变化情况,公司选煤技术部组织人员及时深入各矿井下掘进巷道、采煤工作面采取煤层煤样化验煤质,或采取生产煤样做原煤筛分浮沉试验。每月28日,公司选煤技术部按照各矿下个月原煤生产作业计划,依据开采煤层煤质技术资料测算各矿和各井的原煤质量技术指标,根据用户对精煤质量技术指标的要求科学制定选煤厂入洗原煤计划。

  各选煤厂建立健全产品质量保证体系,明确质量责任,把质量指标具体落实到相关部门和车间,认真做好设备检修工作,降低事故率,减少开、停车次数,保证生产的稳定性。

  公司选煤技术部随机抽查选煤厂精煤挥发分、G值和Y值,对精煤不达标的厂立即通知整改,并按规定处罚选煤厂,每月在《煤质选煤简报》上通报抽查结果,保证外排洗耗量降到最低,避免了经济损失;根据选煤厂每天上报的“两率”完成情况,及时掌握选煤生产动态,发现“两率”变化异常、降低幅度较大的立即追查原因,并采取相应措施;坚持每月考核精煤产率和商品煤综合产率,各选煤厂把效益工资与精煤产率挂钩,精煤产率比计划每提高1%按精煤实际产量每吨2元结算精煤产率工资,每月一兑现。

  通过严格的管理,各选煤厂较好地完成了精煤产率和综合产率计划。2016年,公司精煤产率实际完成42.46%,比计划提高了1.26%;综合产率实际完成75.12%,比计划降低了0.05%。

  开展选煤厂对标管理提升产品质量

  为了全面提高企业管理水平,公司积极开展对标管理工作,公司选煤系统根据实际情况对各选煤厂选煤效率、磁铁矿粉耗量、浮选药剂耗量等“三项指标”实行对标管理,并且制定达标措施。各选煤厂把“三项指标”纳入技术攻关课题,加强技术管理,深挖潜力,不断提效降耗。公司选煤技术部每个季度在《煤质选煤简报》上通报“三项指标”完成情况,开展矿井煤质管理工作质量标准化和选煤厂质量标准化达标活动,并在《煤质选煤简报》上通报评比结果,不断提高企业管理水平。

  根据市场需求,公司及时调整产品结构,严把商品煤质量关。每个月,公司选煤技术部根据龙煤集团销售和自销商品煤计划,及时调整入洗原煤结构和产品结构;认真做好开发的市场新产品技术和经济效益测算分析工作,科学评价新产品的综合经济效益,为公司领导提供决策依据;随机监测商品煤质量,并监督和抽查选煤厂与销售公司之间商品煤“以质计价”执行工作,减少商务事故,特别是掌控好大唐七台河电厂的电煤质量,确保全月平均发热量每千克4500千卡;及时调整各洗煤厂的电煤销售结构,避免了经济损失。

  公司还通过《煤质选煤简报》和开展“全国质量月”活动提高了全员质量意识、市场竞争意识,增强了全员的质量危机感,树立了“抓质量就是抓效益,抓煤质就是保饭碗”的理念,全公司形成了全员、全过程抓煤质的良好氛围,为公司在困难时期实现煤质增收提供了坚强保证。