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回眸2018:科学摆布精准发力 提高两率实现增收——来自公司2018年洗选和煤质管理工作的报道

日期:2019-02-14    来源:    作者:赵宇飞

  2018年,公司洗选加工系统面对原煤灰分升高、矿井原煤产量下降等不利因素,多领域挖掘管理增效潜力,严抓生产过程中煤质管理,严格执行精煤灰分上限操作和新标准等工作举措,实现了入洗原煤768万吨,精煤产率提高1.2个百分点,增收1.1亿元。
  锁定难题提高煤质
  2018年,针对矿井开采高灰煤层导致原煤灰分升高的问题,公司加大生产过程中的煤质监管力度,严抓矿井煤质管理质量标准化工作,加强选煤生产技术管理,助推了洗煤生产。公司选煤技术部坚持动态检查和夜间检查相结合,对存在问题的单位下达《整改通知书》《处罚通知书》,对各单位煤质罚款17.87万元。
  公司坚持每季度开展达标检查,对存在的问题督促整改;各矿配齐煤质科技术人员,加强煤质技术人员培训,逐步补配煤质检查员,各矿化验室正常开展工作,完成26名化验人员、38名制样人员上岗资格培训,举办煤质科科长培训班,提高了煤质检测、管理人员的业务能力和素质。
  公司加强矿井煤质管理质量标准化建设,新建矿、龙湖矿、新立矿达到行业级标准,新兴矿、新强矿、新铁矿、建设矿、向阳矿达到省级标准。公司强化煤质管理,新建矿坚持从生产源头抓煤质,加强工作面煤质管理,严格控制机组割顶割底,加大采煤工作面拣矸力度,最大程度地避免矸石升井;加强浮煤管理,加大奖罚力度,杜绝了乱丢煤的现象;加大煤岩分装力度,严格执行半煤岩分装分运规定,有效降低了原煤灰分;加大地面筛选力度,将高灰分煤运至地面进行筛选分运,2018年排矸64040吨、筛选回收原煤312185吨,入七洗厂原煤灰分控制在27.72%,实现煤质创效793万元。
  新兴矿抓住煤质增收龙头,坚持优劣煤层搭配开采,强化采煤工作面矸石管理、掘进煤分装分运,2018年分拣矸石8万吨,筛选回收原煤4.9万吨,创效2123万元。龙湖矿坚持以煤质管理、提质增收为目标,从煤炭生产环节入手,全程监控煤质;坚持开采低灰煤层,严格执行煤岩分装分运规定,引进煤矸分离装置,有效杜绝了大块矸石进仓,从源头把好煤炭质量关,减少了外在灰分对煤质的影响;加强现场监督检查,对拒不整改的坚决给予重罚,确保了顺利完成原煤灰分指标。
  新强矿从生产环节入手,加强煤仓篦子管理,坚持高低灰分煤层搭配开采,严格落实煤岩分装政策,升级改造煤质筛分系统,新建矸石仓,安装了一台震动筛和两条皮带,保证了掘进煤质量达标;加大地面筛拣力度,增加拣矸人员,在原有一级分选的基础上增加了二级筛分,对筛上物进行二次分选,减少了原煤流失,提高了煤质和经济效益。
  向阳矿严格执行煤质管理规定,严格执行半煤岩分装分运、拣矸筛分规定和超灰扣量办法,2018年完成原煤综合灰分37.06%,比计划降了0.14%,提质增收效果显著。
  新富矿严格落实掘进煤管理制度,坚持井下煤岩分装,全矿井口全部上齐了固定筛子,增加专职拣矸员,手选率达到80%以上,提高了原煤质量,降低了原煤灰分和含矸率。
  锁定指标提升“两率”
  2018年,公司严格考核原煤灰分和原煤含矸率指标,双倍收取原煤含矸率超计划的矿运费57.40万元;加强选煤生产技术管理,提高了精煤产率和商品煤综合产率。
  七洗厂紧紧盯住含矸、灰分和水分三项指标,做好大小井浮沉试验,确保原煤质级准确;紧紧盯住生产指标,随时指导调整生产;紧紧盯住产品外销,确保生产合格产品。从原煤调入到产品装车各环节针对不同煤质及时调整生产工艺,制定相应的操作办法,最大程度地提高经济效率;针对煤质情况,前一个生产环节充分考虑下一道工艺环节,并做铺垫和准备工作,保证生产环节接续顺畅和产品质量可控、稳定。  
  面对煤质变化和原煤产量下降双重因素的影响,桃选厂强化洗选过程质量控制,扎实推进优质高效生产工作,确保商品煤质量稳定。他们加强调入原煤数质量管理,坚持批批检验进厂原料煤,严格扣矸扣水分;做好煤质工业分析工作,科学指导生产;强化协调配合,完善工艺流程,不断总结经验,科学指挥、强化操作,优化产品结构,确保了产品质量稳定。
  龙选厂面对“两率”指标压力大、入洗任务重、开车时间长、生产车间岗位人员少等困难不等不靠,积极组织协调,保证了产品质量和入洗规模;加强原煤管理,强力管控影响煤质的薄弱环节,加大原料煤采制监测力度,严格执行以质计价制度;建立矸石检测考核奖励机制,实施配煤车间、原煤车间、储运车间、煤质科单项考核,严格兑现奖罚,真正实现了“粗粮”变“细粉”。
  铁选厂面对错综复杂、跌宕起伏、原料煤不足的生产形势,抓住“两率”不放松,克服困难、积极进取,加强数质量、科学配比工作,2018年入洗原煤157.48万吨,保证了生产平稳运行和利润指标、职工开支。
  新选厂加强调入原煤煤质、煤量验收管理,抓住源头不放松;强化职工岗位培训和责任心教育,加大车间管理人员巡检力度,抓住现场操作不放松;严格洗煤生产小指标考核评比,抓住兑现奖罚不放松;加强各矿原料煤煤质数据分析管理,合理调整台时处理量,抓住科学配比入洗不放松,2018年完成三分之一焦精煤产率39.32%,比计划提高了0.07%;完成主焦精煤产率38.09%,比计划提高了0.44%。
  公司严格控制精煤灰分,强化精煤灰分上限操作和质量监测,用质量数据指导生产。2018年,公司选煤技术部监测精煤438批次,对不合格批次的相关单位进行了处罚;严格控制外排煤泥洗矸灰分,随机抽查煤泥质量573批次,抽查洗矸质量302批次,对不合格煤泥批次的单位进行了处罚。2018年,公司精煤产率提高了1.2%,实现增收1.12亿元。
  铁选厂在原料煤调入过程中,坚持进入货场原料煤批批采样、车车监测;坚持单项考核原煤车间、煤质科、储运科把关岗位人员,严格兑现奖罚;按照原煤煤质科学配比,合理入洗;强化小指标操作,严格执行重选、浮选、煤质科把关岗位奖励政策,保证了原煤数质量,实现了最佳洗选加工效果,产品质量得到了用户满意。
  锁定高效提高标准
  公司每季度开展达标检查,强化问题督促整改,提高了选煤厂的质量标准化建设水平;坚持效益最大化原则,科学制定入洗原煤配比方案,确保了精煤牌号,优化了入洗原煤结构和产品结构。2018年,公司在入洗原煤量比计划少34.97万吨的情况下,龙选厂生产的“肥煤”品牌精煤价格最高,比计划超入洗原煤16.33万吨;完成肥煤精煤产量86.72万吨,比计划超产9.81万吨。
  品牌是打造出来、管理出来、闯出来的。2018年,龙选厂注重优化入洗原煤结构,按照原煤煤质科学配比、合理入洗,最大限度地提高 “两率”。他们对重选车间、浮选车间实施小指标操作奖励政策,提高了产品合格率和稳定率;加强技术改造,改造配煤车间201号皮带机尾张紧装置、重选车间348号合介泵来料管路、浮选车间浓缩602号和603号溢流围堰、除杂箅子和负标高自动排水浮标等,2018年完成了20项大小设备技术改造,创产值近百万元。他们严抓机电管理,实行设备巡回检查和包机管理责任制,全面加强计划性检修和预见性检修,确保设备完好率在97%以上,为完成全年各项生产任务奠定了坚实基础。
  桃选厂不断细化技术资料管理,进一步完善设备台账及各项记录,利用掌握的技术资料有针对性地做好设备维修、维护和保养工作,发挥日常巡检和夜间机修值班人员保障生产的重要作用,加大设备更新改造力度,提高设备运行效率,完成了脱介筛、过滤机等设备更换及大中修项目54项,使工艺系统更加完善稳定,降低了机电设备事故率,减少了影响生产的时间,确保了洗煤生产连续稳定;严格落实厂2018年机电工作考核方案,2018年累计兑现奖励17.6万元,事故率比计划降低了0.5%。
  破除瓶颈 优化生产
  2018年,公司选煤技术部充分发挥技术指导作用,创造性地开展工作,优化选煤生产结构,达到了选煤生产效率最大化。
  公司选煤技术部合力摆布入洗,将新建矿94号高灰煤层原煤调给新选厂入洗,生产焦煤冶炼精煤,2018年新选厂入洗94号煤层原煤30.35万吨,提高了产品附加值,实现了效益最大化,为公司创造了效益。新强矿针对99号、108层高灰煤层原煤灰分大幅度升高影响入洗原煤质量的问题,改造筛选厂生产工艺,改造后效果很好,提高了入洗原煤质量。
  针对新立矿入洗原煤灰分升高幅度大、直接影响选煤厂“两率”的问题,新立矿改造了筛选厂手选系统,将79号煤层、77号煤层低质筛上物单独落地、不入洗,提高了入洗原煤质量。改造筛选厂手选系统后,针对新立矿高灰层79号煤层可采储量较大的情况,新立矿再建一个井下煤仓,供79号煤层单独使用,单独提升、单独筛选79号煤层原煤,进一步提高了入洗原煤质量。
  2018年9月,新铁矿毛煤含矸率升高,调给桃选厂原煤含矸率比计划升高了5.6%,公司收取新铁矿超矸运费5.31万元。2018年10月9日,公司选煤技术部在公司2019年生产调研会上提出改造新铁矿的筛选厂落煤系统,将筛前毛煤落地改为筛分拣矸后原煤落地,提高了入洗原煤质量,降低了原煤含矸率,减少了矸石运费损失。2019年初,新铁矿将实施改造工程,改造后入洗原煤质量将得到提升。