吃干榨净 创效增收——来自铁选厂高效建成洗矸分选系统的报道
日期:2020-10-20 来源: 作者:邢秀芬 自公司提出“三选工程”战略规划后,铁选厂把“三选工程”纳入增效重点项目,在提高再选矸石量上做文章,举全厂之力设计安装洗矸分选系统,6月27日建成并正式投入使用。截至9月28日,铁选厂完成入洗原煤405218吨、“三选”产品27433吨,把洗矸产品附加值吃干榨净,实现了效益最大化。
闻令而动
今年五月初,铁选厂接到公司强力推进“三选工程”、建设洗矸分选系统任务后,迅速行动,做好前期准备工作。
铁选厂召开厂党委会、领导班子会议,认真讨论洗矸分选系统项目,认识到实施“三选工程”是公司发展创效的重大举措。洗矸分选系统不仅工艺简单、投资成本低,还能再选回收洗矸中的有用产品,避免资源浪费,为企业创造可观的经济效益。
经过思想动员,铁选厂按照公司要求安装洗矸分选系统,努力为厂创收、为公司增效。
为了打赢打胜“三选工程”会战、确保洗矸分选系统建设早完工、早投产、早见效,铁选厂成立厂长和党委书记任“三选工程”会战总负责人的领导组织机构,为安装洗矸分选系统提供了保证。他们连续三次召开洗矸分选系统安装工作筹备会议,学习借鉴成功经验,全厂上下集思广益,认真研究制定安全作业措施和施工进度表,明确安装所需设备和运输物资分工,厂物管科负责联系采购设备,储运、重选、浮选、原煤等车间负责将采购到厂的设备和物资运输到指定位置。
明确的分工、默契的配合,为铁选厂顺利安装洗矸分选系统奠定了坚实的基础。
集中力量
铁选厂统筹规划洗矸分选系统建设工作,在不影响正常生产的情况下开始着手设备安装工作。
铁选厂集中技术力量开展选址定位工作,他们按照厂房建筑情况和规划科学选址,并邀请土建方面专家论证,决定拆除主厂房一楼原空置风机房,作为建设洗矸分选系统基地,安装混料泵和混料桶,在一楼与二楼混料桶对应位置安装两条产品皮带和一套刮板输送机,在三楼安装一台磁选机,在四楼安装旋流器、弧形筛、振动筛及相关设施……
确定安装地点后,铁选厂迅速做好设备安装前期准备工作,调动各车间人力运输所需的材料、设备和配件。
时值炎热的夏季,铁选厂从各车间抽调了20多名干部职工组成的临时运输队,采取吊运、肩扛、人背、四人杠抬等方式,将设备和物件运输到指定安装位置。
5月25日,铁选厂机加车间主任王天桥带领10余名技术工人开始浇筑设备基础、加工混料桶和稀介桶,充分发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神,一边进行设备对位和焊接,一边自制加工所需的设备部件。6月10日,最后一台旋流器设备由新选厂加工完毕。6月21日,各系统管路、溜槽和设备全部安装完毕……
在30多天的时间里,铁选厂累计完成安装机电设备10台(套),加工混料桶、溜槽、陶瓷内衬管路等部件300余件,安全顺利地完成了洗矸分选系统安装任务。
技改增效
6月21日至27日,铁选厂洗矸分选系统进入调试运行阶段,公司副总经理牛宏远等公司领导亲临现场指导,发现洗矸分选系统设备工艺还存在不合理的问题,建议加大再选洗矸量,降低成本,提高产出率。铁选厂重新修正、调整部分管路、溜槽和设备,围绕加大再选洗矸石量进行技改,从洗矸分选系统源头查找影响再选洗矸量的弊病,为系统科学“治病”,把洗矸分级筛孔由25X30毫米改为28X38毫米,增加了洗矸入洗量;将筛上物料再次进行筛分,排掉“+40”毫米的大块矸石,将“-40”毫米的大粒级回收掺回系统。经多次试验,他们最终将矸石旋流器底流口定为120毫米,解决了压力不正常的问题;将弧形筛和直线筛面由110毫米加宽为178毫米,使再选矸石量由投产初期的每小时70吨提高到100吨,提高了可洗矸再选能力……
6月27日,铁选厂圆满完成“三选工程”会战任务,实现了洗矸分选系统生产调试一次性运行成功。
技改无止境,挖掘效益无止境。铁选厂将继续在提高洗矸分选系统入洗量上下功夫,通过技术改造,使设备、工艺更加科学合理,为公司增收创效再立新功。

