刻苦钻研 专注创新 带头攻坚——来自热电厂邢鉴文劳模创新工作室的报道
日期:2022-09-20 来源:七台河矿工报 作者:陈刚热电厂邢鉴文劳模创新工作室2015年成立,总部设在燃料车间检修室,以公司劳模、五佳班长邢鉴文命名,充分发扬工匠精神,持续做好理论学习、创新创效、带头攻坚、人才培养工作,刻苦钻研、专注创新,为推动企业高质量发展做出了突出贡献。
不断加强理论学习
邢鉴文劳模创新工作室坚持干什么学什么、缺什么补什么原则,定期召开技术交流会,组织各车间技术人员学习切割、焊接工艺操作规程和安全规程,积极参与讨论交流,分析工作过程中存在的技术问题,研讨解决方法和措施,努力提高生产效率,降低加工成本;定期做好技术交流学习工作,提高技术人员的整体实力。
强化青年技术人才梯队建设
邢鉴文劳模创新工作室成立至今,在燃料系统不断扩容、工艺改造更新实践中培养技术人才,把人员细化为创新课题攻关小组,组长均为车间专业检修技术骨干,按照各专业技术专长确立项目、重点攻坚,有多项技术改造创新成果应用于生产实践,取得了显著效果。他们坚持开展“传帮带”活动,促进青年职工成长,逐渐补齐技术工种匮乏的短板。他们发挥群体智慧,集思广益,立足生产实际解决困扰生产的瓶颈问题,多次解决了燃料输送系统影响检修效率、操作安全系数的问题;率先摸索使用新设备,制定最佳检修、运转操作流程,保障新设备科学高效使用。
集中力量打好技术攻坚战
邢鉴文劳模创新工作室在带头人邢鉴文的带领下,几年来完成了设备革新改造项目近百项,12名检修人员被全厂职工誉为爱岗敬业的现代工匠,邢鉴文本人荣获了公司级劳模、厂先进个人等荣誉称号。燃料车间检修工作不仅责任重大,而且任务艰巨,邢鉴文劳模创新工作室的12名检修人员负责维护燃料煤运输的千余米皮带、五台破碎机、四套筛分系统、十四台给煤机、降尘设备正常运转。为了保证设备安全稳定运行,他们针对燃料输煤生产实际开展技术攻关活动,目前已有多项技术改造创新成果应用于生产中,取得了显著的经济效益。
小改革促进大提升见成效
燃料车间有20余条输煤皮带,每星期更换皮带扣达到3至4副,过去更换皮带扣时必须5至6个人使用手拉葫芦、道木等工具完成,常常影响生产。为了解决这一技术难题,邢鉴文劳模创新工作室担负起技术革新重任,采用丝杠张紧皮带,以厚钢板为平台,在平台两端与皮带架之间用特制滑道连接的办法,成功自制出可移动式打卡机,现在更换皮带扣只需两人,提高了工作效率。燃料车间有大小皮带二十余条,每条皮带都配有一部清扫器,按照每八小时更换一轮清扫器计算,一个生产循环班需要更换六十部清扫器,工作量大、耗时长,给供煤稳定运行带来了影响。为了解决这一技术问题,他们多次试验,研制出一体式新型清扫器,现在更换清扫器不仅简单快捷,而且每年可节约材料费15000多元。
发扬工匠精神攻坚克难
一个时期以来,邢鉴文劳模创新工作室通过改进焊接切削工艺替代采购的环锤轴,每年为厂节约采购资金7万多元;完成了二号皮带尾部拉紧装置延伸和皮带转折点下料槽、二号振动筛和二号皮带、三号甲皮带分段、四号甲斜段尾下料槽改造等20余项技术革新项目,有力地保证了安全生产。2021年,他们加大革新改造力度,为厂里节约资金50多万元。

