疾风劲草显本色——记公司主题形势任务教育实践先进典型、销售公司运输部工务段副段长刘宏波
日期:2024-12-18 来源:七台河矿区新闻网 作者:朱淑波“一、二!一、二!”在更换砼枕作业现场,参战职工一起抬着一根重达600斤的砼枕进行装车作业。
看到此情此景,他心里盘算着,一定要减轻职工的劳动强度。他就是公司主题形势任务教育实践先进典型、销售公司运输部工务段副段长刘宏波。
近几年,随着矿区铁路线路设备逐年老化问题的显现,影响了工务段线路养护维修工作。刘宏波扎根一线、真抓实干,在百里矿铁线上技改攻坚,全身心地投入落实公司“增量、提质、降成、瘦身”四项举措、开展“四个专项整治”工作和安全生产百日攻坚战中,用实际行动保障矿铁安全运行,为矿铁安全运输做出了贡献。
技术革新 提质增量
今年48岁的刘宏波1994年参加工作,寒来暑往三十载,从未忘记自己的职责和使命,在岗位上思考,在思考中创新。
销售公司、运输部工务段因工作性质原因,多为重体力劳动作业,线路作业人员不断减少,队伍年龄老化,给高质量完成线路维修保养工作带来了影响。更换砼枕作业,一根砼枕约重600斤,每年需抬运4000至6000根砼枕,从分垛到锚固、再到装车,每根砼枕需要人工抬运至少2次,以往都是人海战术,需要手拉肩扛,工作效率低,对职工的人身安全影响较大。刘宏波看在眼里、急在心上,为减轻职工的劳动强度,他蹲守现场研究优化作业方式。今年四月份,他提出机械化减人、降低劳动强度的作业方式,运用换枕机与叉车等特种车辆配合,减少人为参与抬摆砼枕和装载作业,现仅需8人、4台特种车辆配合就可以完成以往70余人几天的作业量。
改进创新 挖潜提效
今年九月份,销售公司、运输部工务段开始更换砼枕大修项目,过去是凭人工作业,而现有人员状况已经不能满足大修任务需要,刘宏波认真谋划机械施工作业代替人工换枕工作。为了保证作业安全,他认真思考如何使用机械和配合施工等问题,在网上查找相关同行业资料,研究作业流程与步骤,做好前期准备工作。施工作业开始时,他又深入作业现场细心观察每个环节、每个步骤、每个细节,带领职工鏖战两个月,顺利地完成了今年换枕大修任务。
总结经验、提升工作质效是落实“四项举措”的关键,刘宏波摸索出了一套符合实际的机械换枕作业技术流程和办法,换枕作业量由每天40根提高至90根,节省人力60人次;制定现场作业安全管控措施,在决战决胜安全生产百日攻坚战中,取得了大修施工作业无事故的喜人成果。
精研细作 技改助安
过去钢轨回收作业使用轨道车拉动钢丝绳牵引钢轨上车,每根钢轨重量约为1.25吨,需要十几人使用撬棍翻动、摆正、架起抬高钢轨等配合才能完成,每年因伤损而倒换更新的钢轨数量较多,且分布零散。在回收过程中,作业风险较大,工作效率又低,需要组织相关专业人员参加,刘宏波通过考察,决定研究自制收轨车。
自2023年起,刘宏波积极参与到收轨车技术改造中,从材料使用到功能配备,从确定每个部件使用和各部件尺寸连接及各部位调试运转,他都一步一步跟进实验并仔细检查。
功夫不负有心人,2024年1月份新研制的收轨车投入使用,现在收轨作业仅需7人即可完成,比过去收轨作业减少7人,提高了作业效率,保证了安全作业,扭转了当前人力不足的局面。
引进工艺 修旧降成
线路设备老化伤损问题直接影响着矿铁行车安全,矿区铁路共有257组道岔,每年伤损辙叉心约40座,每座辙叉心市场价为1.45万元,更换伤损辙叉心每年大约需要资金50余万元。为了减少企业成本支出,销售公司、运输部工务段决定引进焊补辙叉心技术,将伤损辙叉心经过新工艺处理后再投入使用。刘宏波带领技术攻关小组拜师傅、学技术、建场地、做试验,经过反复实践,今年八月份攻克了焊补辙叉心技术难题,完成焊补辙叉心30座,每年可为公司节约成本30余万元,为推进落实“四项举措”打下了坚实基础。(摄影:袁晓松)


